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高溫風(fēng)機(jī)振動原因分析及處理措施

文章作者:廣州圣南 瀏覽量: 類型:風(fēng)機(jī)資訊 日期:2020-09-07 15:36 分享:

某公司 1 000t/d 生產(chǎn)線窯尾高溫風(fēng)機(jī)型號為W6-2×29-46№21.5F, 轉(zhuǎn)速一般為 1 000~1 200r/min。風(fēng)機(jī)軸承振動的最大允許值: 振幅 0.198mm, 振速11mm/s;軸承溫度報(bào)警值 75℃,停機(jī) 95℃;液力偶合器出油溫度報(bào)警值 80℃,停機(jī)值為 85℃。 生產(chǎn)中曾多次出現(xiàn)軸承座振動較大現(xiàn)象。前期主要是風(fēng)機(jī)管道通風(fēng)不暢引起,然而自 2010 年 6 月開始,清理管道后軸承振動并未減小,反而逐步加大,超過最大允許值。
經(jīng)多次停機(jī)檢查,聯(lián)軸器對中沒問題,軸承游隙在 0.10mm 左右 (軸承型號為 22224CC/W33/C3),也在正常范圍內(nèi), 液力偶合器及電動機(jī)振動都不大,風(fēng)葉積灰少, 但風(fēng)葉磨損不均勻, 前端葉片有的只有5mm 左右厚 , 后端葉片有的 7mm 厚 (標(biāo)準(zhǔn)為 8mm厚), 所以懷疑是風(fēng)葉磨損不均勻造成葉輪不平衡引起的。 然而,有時(shí)候,在未做任何處理的情況下,重新啟動后,風(fēng)機(jī)的振動值又正常,運(yùn)行一段時(shí)間后會突然增大。為此,我們對風(fēng)機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場動平衡,經(jīng)前后兩次處理,找到了風(fēng)機(jī)振動大的原因。

2 振動大原因及處理措施


2.1 第一次動平衡處理
2010 年 10 月中旬第一次做現(xiàn)場動平衡,因振動較大,原安裝于軸承座上的測振儀無法測出準(zhǔn)確的振幅,所以將其拆下,改用手持式測振儀測量。拆掉風(fēng)機(jī)外殼兩端的冷卻風(fēng)葉,把風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)到 1300r/min,測得電動機(jī)端軸承座(簡稱前端,下同)水平振動值為20mm/s,慢轉(zhuǎn)端軸承座(簡稱后端,下同)水平振動值為 25mm/s。 然后停機(jī),把兩端冷卻風(fēng)葉位置處的軸用氧氣乙炔焰烤黑, 再啟動風(fēng)機(jī), 把轉(zhuǎn)速調(diào)到 1 300r/min,用磨尖的劃針慢慢靠近變黑的軸,直到劃針部分與軸有劃痕,劃出劃痕后,停機(jī),量出劃痕的圓弧長度,并找出圓弧的中點(diǎn)。 在前端劃痕中點(diǎn)對應(yīng)的葉輪上焊一塊 60mm×60mm×10mm 鋼板(約 300g)。 焊好后啟動 風(fēng)機(jī)到 1 300r/min, 測得 前 端 水 平 振 動 值 為13.4mm/s,后端水平振動值為 18.5mm/s。 在后端劃痕中點(diǎn)對應(yīng)的葉輪上焊一塊 60mm×60mm×10mm 鋼板,測得前端水平振動值為 5.1mm/s, 后端水平振動值為8.9mm/s。 后來,用 30mm×30mm×10mm 鋼板在后端焊塊 兩 邊 各 焊 一 塊 鋼 板 , 測 得 前 端 水 平 振 動 值 為5.4mm/s,后端水平振動值為 6.2mm/s,基本達(dá)到要求。于是,裝好軸承座上的測振儀,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,測量振動值

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